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  1. bonjour, je propose un enième post sur le spike pour partager la config ( avec ses qualités et defauts ) et faire evoluer mon spike . J'ai opté pour un moteur tp power 2040 3180kv, contro seaking v3 30a sur lipo 1000mah (nanotech) ou 1250mah (roxxy evo) . Ce choix porte en partie au fait que je disposais deja de plusieurs batteries et de l'envie de naviguer en eaux vives ( le ciron, le gat mort, la nère, etc pour ceux qui connaissent ). Commande chez minimeca ( je remercie hervé au passage pour sa reactivité ) et zou! Pour les perçage du t.a j'ai utilisé les cotes de cedric ( c'est sa photo en dessous ). Pour l'implantation interieure, le moteur a été placé grosso modo sur le centre de gravité de depart (centre du moteur a 120mm du t.a , qui s'est avéré trop arriere par la suite )dans l'espoir de le rendre joueur. Le servo est un hitek hs255bb ( parce que je l'avais tout simplement ).Helice tp power 32mmx44,8. Le bateau pese 596 gr rtr avec une nanotek 1000mah et 624gr avec une roxxy 1250mah. Le centre de gravité est desormais a 136mm du t.a. Aux essais, le bateau tournait mechament a droite ( corrigé avec une lame de gouvernail inox plus large que la lame alu ) , mais surtout a montré une autonomie tres interressante avec 1000mah ( autour des 8 minutes , non chronométré, bateau pas réglé ). Il a aujourd'hui une autonomie de 9 minutes ( chronométré , pack a 11.2v au retour a la maison) avec les 1250mah, pour une vitesse estimée dans les 60 a 65km/h ( hervé b si tu me lis...) .Aucun echauffement du contro et du moteur .Un regal pour du loisir. Il reste cependant tres instable pour aller chercher sa vitesse maxi, malgres un angle du stinger plus important et une belle assiette.Il semble rebondir brusquement . Une video pour vous montrer. Quelqu'un aurait il une suggestion ou remarque pour y remedier?
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